中央储备粮庐江直属库稻谷除杂烘干走出循环利用节能增效新路子
来源:中国储备粮管理总公司  发布时间:2010年01月20日
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  为提高粮食入库质量,中储粮总公司安徽庐江直属库在原有稻谷烘干设备的基础上,不断改进工艺流程,摸索出一套“除杂、米厂加工稻壳、输送至锅炉、燃烧产生热源烘干稻谷”的“三位一体”循环作业流程,不仅有效解决了高水分粮入库安全问题,服务于农民,而且达到了循环利用资源,节约粮食入库成本,增加企业效益的目的。

  使用中找准主要问题。庐江库地处长江中下游地区,区域主产粳稻,近年来本地农民习惯于将收获来未经整理的粮食直接交售给粮库,  粮食水分高、杂质大,给安全储存带来了极大的困难,必须在入库前进行降水和清杂整理。该库原有8台谷物低温燃油干燥机,但存在使用弊端:一是由于燃油价格上涨,导致入库粮食成本不断增加;二是烘干前没有对原粮进行除杂的设施,烘干过程对机械的零部件磨损严重,机械维修费用不断上升;三是烘干过程需人工操作,人工费用较高,烘干效率较低。

  实践中优化资源配置。为提高稻谷入库质量,该库经过多方调研和论证,在不浪费资源、不重复建设的前提下,对原有的工艺流程适当改造,以优化资源配置,节约有效资源,发挥更大效益。利用米厂产出的稻壳为燃料,通过制作风网,购置相应的刮板运输机、初清筛、振动筛等设备,使稻谷经下粮坑至风网,风选除杂、初清,再振动除杂,经存粮料斗集中由刮板输送机向烘干机自动进料,同时在米厂稻壳库房安装自动风运装置,自动将稻壳输送至锅炉房燃烧,产生热源,再由管道输送至烘干房,自动烘干;烘干后可由散粮自卸运输车运送至指定的仓口,又可自动运送至米厂下粮坑,进行加工,各取所需。整个流程在原有烘干设备的基础上,只增添了锅炉、热交换器、相关的除杂设备等。稻谷除杂烘干中心的整套工艺过程全部自动操作、流水作业,既经济实用,又节能环保。

  创新中实现节能增效。在改造过程中,该库全部实现了企业自行设计、自行安装。为便于操作,该库工作人员自行设计、焊接了操作平台;为解决锅炉的燃料供应,在锅炉上设计安装了储料箱,供其自动进入燃烧室,实现了自动化的一条龙操作;为减少污染,在锅炉烟道出口处安装沉淀池,有效降低了烟气污染,达到污染物的零排放;此外,改进后的烘干除杂中心,全部实现一条龙自动化操作,极大地减少了人工成本,从稻谷进烘干房到烘干入库人工费用每吨可节约4.5元。烘干成本以水分20%粳稻为例,如降到入库14.5%安全水分,用燃油成本为45元/吨,用煤为27元/吨,而用大糠则只需5元/吨,经济效益十分明显。

  目前,庐江直属库“三位一体”的稻谷烘干整理中心,已作为总公司系统在南方高水分稻谷产区推广的主要模式,必将为总公司更好地做好“三个维护”发挥重要作用。
 
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